segunda-feira, 26 de novembro de 2018

CORREÇÃO RELATÓRIO 2.0

4-Dificuldade e soluções:
-Dificuldades:reunir o grupo;problema nos motores,onde um estava mais lento que o outro;no controle,as chaves estavam de lado invertido,a chave esquerda controlava a roda direita e a chave direita a roda esquerda,problemas em achar o piloto,problemas na decisão em obter o kit,problemas com o kit,onde estava faltando as chaves de 3 posições e tivemos que comprar e também dificuldades para soldar.
-Soluções:nos separar para procurar e comprar as chaves,organizar um dia melhor para todos,onde desmontamos e montamos novamente,reforçamos a solda e no dia da competição revezamos os pilotos.

7-Físico importante e sua relação com o trabalho:
Jader Benuzzi Martins é um físico brasileiro bacharel e licenciado em matemática,que teve como grande trabalho a Mecânica Racional,está por sua vez se divide em mecânica cinemática e dinâmica,e assim como em sua pesquisa,é possível perceber os movimentos matemáticos responsáveis pelo tempo e velocidade percorrida no robô,e as forças responsáveis por esses movimentos referente as Leis de Newton,além conceitos de construção obtidas em experiências realizadas por um longo período,afim de explicar de modo racional os fenômenos obtidos na produção com a intenção de melhorar e garantir uma constante evolução do robô gladiador.

8-Conclusão:
Com o projeto apresentado concluímos que:
-Exercer de fato a física na sua forma prática torna o aprendizado melhor e mais satisfatório, pois na prática vemos o quanto realmente nós entendemos da matéria, servindo como um modelo de "classificação" mostrando o que sabemos e o que não sabemos.
- A importância da listagem das etapas ajuda com que o projeto possa ter um melhor resultado, e os objetivos e métodos ficam mais claros.
- Em qualquer linha de produção o esforço em grupo é o fator principal para o sucesso do produto final.
Apesar dos problemas enfrentados pelo robô-gladiador do nosso grupo, com técnica conseguimos vencer de outros 2 grupos, e chegar a sexta colocação, uma posição ruim segundo as intenções iniciais do grupo porem uma colocação acima do esperado com as intenções finais (levando ao fato de a solda ter soltado nos últimos instantes antes do início das "lutas").

Referências:
kit de Fernando Bettoni
https://g9fisica.blogspot.com/2018/10/trabalho-de-jader-benuzzi-martins-e-o.html
https://fisicagrupo6do3b.blogspot.com/
https://goo.gl/images/qwJTJA

sábado, 10 de novembro de 2018

CORREÇÃO DO RELATÓRIO


4-DIFICULDADES E SOLUÇÕES
-Dificuldades:reunir o grupo;problema nos motores,onde um estava mais lento que o outro;no controle,as chaves estavam de lado invertido,a chave esquerda controlava a roda direita e a chave direita a roda esquerda,tivemos também problemas em achar o piloto.
-Soluções:organizar um dia melhor para todos,onde desmontamos e montamos novamente quase que todo o robô e no dia da competição revezamos os pilotos.

5-GRANDEZAS FÍSICAS ENVOLVIDAS COM O ROBÔ E SUA LIGAÇÃO COM O MESMO
-Comprimento:dimensões do robô.
-Tempo:período em que o robô realizada o percurso no formato de "oito".
-Velocidade:razão entre tempo e espaço em que é realizado o "oito".
-Aceleração:movimento gerado pela roda e o motor do robô,fazendo o seu deslocamento.
-Peso:quantidade de massa do robô multiplicada pela força gravitacional.
-Força:normal,peso e elétrica,projetadas para o deslocamento do robô.

6-TESTE REALIZADOS
-teste do "oito",onde o menor tempo foi de 11 segundos.
-teste de ataque,onde prendemos uma bexiga em um canto e tentamos estourá-la.
-teste dos motores,vimos qual estava mais rápido.
-teste da suspensão,onde alinhamos corretamente os motores com as rodas.

7-FÍSICO IMPORTANTE E SUA RELAÇÃO COM O TRABALHO
Santos Dumont é um dos físicos brasileiros mais conhecidos do mundo,que teve como grande trabalho o desenvolvimento e construção dos primeiros dirigíveis com motor a gasolina,e assim como em sua pesquisa,nós utilizamos em nosso trabalho conceitos de construções obtidos em experiências realizadas por um longo período,testando sua capacidade e qualidade,afim de melhorar e garantir uma constante evolução do robô gladiador.

8-CONCLUSÃO
Apesar da solda ter soltado horas antes da competição,fazendo com que uma das rodas parasse de funcionar e a outra ficasse  muita devagar,o robô-gladiador do nosso grupo conseguiu duelar com os demais grupos, ficando em sexto lugar e superando as expectativas.Apesar dos ocorridos acreditamos que se tudo tivesse ocorrido como o planejado teríamos ido mais longe na competição.

REFERÊNCIAS:
https://goo.gl/images/qwJTJA
https://www.ebiografia.com/santos_dumont/

quinta-feira, 8 de novembro de 2018

Foram feitas mudanças nas rodas do rôbo e na suspenção.As rodas foram trocadas,no lugar da fita isolante resolvemos envolvê-las com bexiga para melhorar o atrito e a  suspenção foi reforçada para melhorar o desempenho.